深圳線路板廠教你成功告別孔無銅
孔無銅,對線路板行業人士來說并不陌生,如何控制?很多線路板廠同事一直都在思考這個問題,切片做了一大堆,問題還是不能徹底改善??偸欠磸椭貋?,今天是這個工序產生的,明天又是那個工序產生的,其實控制起來應該并不難,只是一些人不能去堅持監督預防而已,總是頭痛醫頭、腳痛醫腳,根本沒找到問題的根本。
產生孔無銅的原因不外乎就是:
1.鉆孔粉塵塞孔或孔粗;
2.沉銅時藥水有氣泡,孔內未沉上銅;
3.孔內有線路油墨、未電上保護層,蝕刻后孔無銅;
4.沉銅后或板電后孔內酸堿藥水未清洗干凈,停放時間過長,產生慢慢咬蝕;
5.操作不當,在微蝕過程中停留時間太長;
6.沖板壓力過大,有中間整齊斷開(切片過程中);
7.電鍍藥水(錫、鎳)滲透能力差;
針對孔無銅的改善方法:
1.對容易產生粉塵的孔(如0.3mm以下)增加高壓水洗及除膠工序,沉銅兩次;
2.提高藥水活性及震蕩效果;
3.改印刷網版和對位菲林;
4.延長水洗時間并規定在多少小時內完成圖形電鍍;
5.設定計時器;
6.增加防爆孔,減少板子受力;
7.定期做滲透能測試
如果把以上幾種引發因素都控制好了,還需要每次切片分析原因嗎?線路板孔無銅問題,預防是關鍵,改善是問題出現后的補充。
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